Compartir casos de renovación energética: implementación específica en el proyecto de sustitución del soplador Roots por un soplador de levitación aerodinámica en la estación de tratamiento de aguas residuales de placas de acero de JFE en Guangzhou.
Fecha de lanzamiento:
Jun 08,2026
El proyecto de transformación de seis equipos de flotación por aire en la estación de tratamiento de aguas residuales de la placa de acero JFE de Guangzhou, basado en cálculos precisos de las condiciones operativas y en la selección y puesta en práctica de múltiples alternativas, ha logrado no solo una reducción anual promedio de los costos operativos totales de 328.500 yuanes y un ahorro anual de más de 220 toneladas de CO₂ —con beneficios económicos y ambientales directos—, sino también, mediante un diseño que prevé espacios adicionales en las tuberías, resolver de una sola vez el riesgo de futuras reformas secundarias derivadas de la prohibición del uso de los sopladores Roots. Se trata, por tanto, de un caso emblemático de la evolución del sistema de aireación de aguas residuales en la industria siderúrgica, que pasa de los tradicionales sopladores Roots a tecnologías de flotación por aire de alta eficiencia.
Compartir casos de renovación energética: implementación específica en el proyecto de sustitución del soplador Roots por un soplador de levitación aerodinámica en la estación de tratamiento de aguas residuales de placas de acero JFE de Guangzhou.
Introducción : En el marco de las políticas nacionales de “doble carbono” y de ahorro energético y reducción de costos en la industria siderúrgica, Guangzhou JFE Steel Plate Co., Ltd. (en adelante, “Guangzhou JFE”) abordó los problemas estructurales de las tres estaciones de tratamiento de aguas residuales de su planta —alto consumo energético, elevados requerimientos de mantenimiento y alto nivel de ruido— mediante una modernización integral bajo esquema EPC. El proyecto optó por sustituir los sopladores Roots por sopladores de levitación aerodinámica (sopladores de suspensión aérea), descartando la solución de levitación magnética, y se implementó apoyándose en cálculos precisos de las condiciones operativas. Tras la renovación, se obtuvieron claros beneficios anuales en ahorro de energía, se redujeron significativamente los costos de operación y mantenimiento, y se estableció un modelo estandarizado para la modernización energética de los sopladores de aireación utilizados en el tratamiento de aguas residuales de la metalurgia siderúrgica. El sector siderúrgico, como uno de los principales consumidores de energía en el ámbito industrial, se encuentra sometido a una fuerte presión para llevar a cabo una transición ecológica. Cómo reducir de manera significativa el consumo eléctrico y los costos operativos sin comprometer la eficiencia productiva se ha convertido en un desafío central para el desarrollo de alta calidad de las empresas. En la edición anterior, compartimos el resumen del proyecto en el que JFE de Guangzhou, en colaboración con Guizhou Zhonghang Huaqiang Tecnología S. L., llevó a cabo una renovación energética sustituyendo los sopladores de suspensión por aire. . Muchos lectores están interesados en lo específico Datos de eficiencia energética Con Beneficio económico Mostrar un gran interés. Hoy profundizaremos en el corazón del proyecto y le revelaremos los resultados concretos y visibles en materia de eficiencia energética: esto no es solo una renovación de equipos, sino también un ejercicio práctico de reducción de costos y aumento de la eficiencia, llevado a cabo con precisión. |
I. Antecedentes del proyecto de renovación y problemas de los equipos existentes
En las etapas I y II, así como en la ampliación de la estación de tratamiento de aguas residuales de Guangzhou JFE, los tanques biológicos, los tanques de regulación, los módulos de membranas MBR, los tanques de neutralización y el sistema de lavado inverso de los filtros de arena contaban originalmente con un suministro de aire proporcionado por sopladores Roots tradicionales; en total, varias unidades de sopladores Roots operaban de forma continua durante 24 horas al día. Los equipos existentes presentaban desde hace tiempo cinco importantes limitaciones operativas, lo cual constituyó el principal motivo de esta renovación:
Aspecto exterior del equipo antiguo, condiciones de operación y entorno del sitio
- El consumo de energía se mantiene elevado. : Los sopladores de tipo Roots, de estructura volumétrica, presentan elevadas pérdidas por fricción y una eficiencia de funcionamiento de apenas el 45% a 55%, sin un rango de operación de alta eficiencia; antes de la renovación integral de toda la planta, el costo anual total de electricidad de los sopladores era… 914.000 yuanes , es el mayor rubro de gasto energético en la operación de la estación de tratamiento de aguas residuales;
- El costo anual de mantenimiento es elevado. Los engranajes de Roots y los rodamientos presentan un desgaste acelerado; el costo anual de mantenimiento y reparación equivale al 3%‑5% del valor original del equipo. En cada estación, los gastos anuales por lubricantes y recambio de piezas oscilan entre 10.000 y 30.000 yuanes. Además, cada 1 a 2 años es necesario detener la operación para realizar una revisión mayor, lo que ocasiona interrupciones frecuentes y consume horas productivas.
- El ruido en el taller supera los límites permitidos. El ruido de funcionamiento a 1 metro alcanza entre 100 y 120 dB(A); requiere la construcción de una sala de máquinas con aislamiento acústico independiente; el entorno de trabajo en el taller es adverso y no cumple con las normas de control ambiental y reducción del ruido establecidas para el recinto fabril.
- Pobre estabilidad de funcionamiento : El desgaste mecánico provoca año tras año una disminución del caudal de aire, lo que dificulta el control estable del DO (oxígeno disuelto) en el tanque biológico —entre 2 y 4 mg/L—; además, la aireación desigual exige ajustes manuales frecuentes de las válvulas en el lugar. En el filtro de arena, el aire utilizado para el lavado intermitente comparte la misma tubería con el aire empleado de forma continua en el proceso biológico, lo que genera fuertes fluctuaciones de presión y un consumo anual considerable de aire comprimido adquirido externamente.
- Riesgos ocultos de la remodelación a largo plazo Los rotores pertenecen a equipos obsoletos de alto consumo energético y, en el futuro, enfrentan el riesgo de ser gradualmente eliminados o prohibidos por las políticas de protección ambiental; además, las reformas realizadas de manera fragmentaria y por lotes suelen generar obras secundarias e inversiones redundantes.
Intercambio técnico en el sitio de obra y prospección in situ
Distribución original de la planta:
- Estación de tratamiento de aguas residuales de la primera fase: 2 grupos de sopladores Roots (A/A2, B/B2), utilizados de forma integral para el proceso biológico, el tanque de regulación y el lavado inverso del filtro de arena;
- Estación de tratamiento de aguas residuales de la segunda fase: 3 grupos de sopladores Roots (series A, B y C), que abarcan el tanque de regulación, los tanques biológicos, el tanque MBR, el tanque de neutralización y los filtros de arena para aguas ácidas y de recirculación.
- Estación de tratamiento de aguas residuales de la segunda fase de ampliación: 2 grupos de sopladores Roots, responsables respectivamente de la aireación y el suministro de aire en el tanque biológico y en el tanque MBR.
II. Comparación técnica entre múltiples alternativas y definición de la solución de renovación óptima
Comparación transversal de la selección de parámetros para tres tipos de sopladores (soplador de suspensión neumática, soplador de suspensión magnética y soplador Roots existente; el proyecto finalmente optó por el soplador de suspensión neumática)
| Dimensión de comparación | Soplador de Roots tradicional | Soplador de suspensión por aire (selección y aplicación) | Turbina de levitación magnética (solución descartada) |
| Costo de adquisición (base de 55 kW) | 50.000 a 70.000 yuanes por unidad | 100.000 a 160.000 yuanes por unidad | 120.000 a 210.000 yuanes por unidad (un 20% a un 40% más caro que el modelo de flotación libre) |
| Rendimiento energético | Baja eficiencia, sin optimización mediante variador de frecuencia, y consumo energético innecesario debido a la operación a plena carga durante todo el año. | Eficiencia del 82% al 90%, aireación con carga adaptativa y control por frecuencia, ahorro energético global del 20% al 30% | La eficiencia es similar a la de los sistemas de levitación por aire, pero el sistema de control electrónico consume entre 2 y 3 kW adicionales por hora, por lo que el consumo energético total no presenta ninguna ventaja. |
| Costo de mantenimiento y reparación | Mantenimiento anual: 3 % a 5 % del valor original del equipo; consumibles anuales: 10.000 a 30.000 yuanes por unidad. | Mantenimiento anual: menos del 1 % del valor original del equipo; solo se reemplaza el filtro, con un costo de 2.000 a 5.000 yuanes por unidad; los componentes clave no requieren mantenimiento. | Las tarifas de mantenimiento son similares a las de los equipos sin refrigeración, pero la electrónica es de alta precisión; el costo de cada reparación resulta un 30 % a 50 % más elevado, por lo que se requiere un equipo especializado en mantenimiento electrónico. |
| Estabilidad de funcionamiento | El desgaste disminuye año tras año; teme a la sobrepresión y presenta una alta resistencia al polvo. | Sin fricción mecánica, alerta inteligente de fallos, resistencia a las fluctuaciones de la red eléctrica y alta adaptabilidad a las condiciones de trabajo en la siderurgia y metalurgia. | Se teme a las sobretensiones de la red eléctrica, las altas temperaturas y las interferencias electromagnéticas (las instalaciones de alta potencia de las acerías generan interferencias muy intensas); además, el rotor presenta riesgo de caída al detenerse. |
| Vida útil | Carcasa: 15 años; rodamientos y engranajes: solo 8.000 a 15.000 h. | La máquina completa tiene una vida útil de 15 a 20 años, mientras que los componentes clave suspendidos superan los 20 años. | La vida útil del equipo completo es de 15 a 20 años, mientras que los componentes electrónicos de control tienen una vida útil de solo 5 años. |
| Razón para la adaptación a este proyecto | Modelos obsoletos y descartados, solo como respaldo temporal | Las acerías presentan una fuerte interferencia electromagnética, no cuentan con personal dedicado a la mantenimiento y operación eléctrica en el sitio, y funcionan de manera continua las 24 horas; por ello, este equipo ofrece la mejor relación calidad‑precio y constituye la opción preferida para este proyecto. | Alto costo de inversión inicial, baja adaptabilidad a las condiciones de operación de las acerías y elevados costos de sustitución del sistema de control eléctrico en etapas posteriores; descartado directamente. |
| Conclusión de la selección: La planta de producción siderúrgica de Guangzhou JFE cuenta con numerosos laminadores y motores de alta potencia en sus talleres, lo que genera un entorno electromagnético complejo; por ello, se optó preferentemente por la levitación aerodinámica, descartando la levitación magnética. , evitando fallos posteriores del sistema de control electrónico y el riesgo de costosas reparaciones. |
III. Cálculo de los datos clave de ahorro energético (comparación de costos antes y después de la renovación, beneficios anuales, período de recuperación estático; aspectos centrales del documento)
Base de cálculo: la tarifa industrial se aplica según 0,8 yuanes/kWh , el ventilador opera de manera continua los 365 días del año, y la tasa de ahorro energético se rige según lo estipulado en el plan. Cálculo en el rango del 20% al 30% Antes de la renovación, el costo total anual de la electricidad de los ventiladores ascendía a 914.000 yuanes (279.000 en la primera fase, 380.000 en la segunda fase y 255.000 tras la ampliación).
1. Beneficio anual por ahorro de electricidad y tarifas eléctricas
| Sitio de remodelación | Gasto anual en electricidad antes de la renovación (en diez mil yuanes) | Tasa de ahorro de energía del 20%, ahorro anual en la factura eléctrica | Tasa de ahorro de energía del 30%, con un ahorro anual en la factura eléctrica. |
| Estación de tratamiento de aguas residuales de la primera fase | 27.9 | 5.58 | 8.37 |
| Estación de tratamiento de aguas residuales de la segunda fase | 38.0 | 7.60 | 11.40 |
| Estación de tratamiento de aguas residuales de la ampliación de la segunda fase | 25.5 | 5.10 | 7.65 |
| Total anual del proyecto | 91.4 | 182.800 yuanes | 274.200 yuanes |
| Rango anual de ahorro en la factura eléctrica: 182.800 a 274.200 yuanes por año , con un rendimiento medio anual de 228.500 yuanes. |
2. Beneficios derivados del ahorro en los costos anuales de mantenimiento
- Antes de la renovación: las 6 unidades originales requerían un mantenimiento anual de los rotores, junto con el consumo de lubricantes y piezas de desgaste, por un total aproximado de 72.000 yuanes al año;
- Tras la renovación: en el caso de la unidad de flotación por aire, solo es necesario sustituir el filtro de aire anualmente, y el gasto total anual de mantenimiento de toda la unidad no supera los 8.000 yuanes.
- Ahorro neto anual en mantenimiento: 64.000 yuanes 。
3. Beneficios adicionales derivados de la reducción del consumo de aire comprimido
Tras la remodelación, el aire utilizado para la bioquímica, los tanques de neutralización y el lavado inverso del filtro de arena se suministra íntegramente mediante un compresor de tipo Roots en servicio y uno de reserva, eliminando así la necesidad de adquirir aire comprimido externo para la compensación de presión prevista en el proceso anterior. A lo largo del año, se logró un ahorro de aproximadamente 36.000 yuanes en los costos de adquisición de aire comprimido. 。
4. Rentabilidad neta anual total del proyecto y período de recuperación de la inversión estática
- Rentabilidad total anual promedio = Ahorro en electricidad (promedio) 22,85 + Ahorro en mantenimiento 6,4 + Ahorro en aire comprimido 3,6 = 32,85 millones de yuanes/año ;
- Plazo de recuperación de la inversión estática = Inversión total 122÷32,85≈3,71 años (Solo con el ahorro energético se recupera la inversión; la vida útil del equipo es de 15 a 20 años, y tras el período de recuperación se obtiene un beneficio neto durante más de 11 años consecutivos).
5. Datos cuantitativos de reducción de emisiones y de carbono en términos ambientales (con referencia a la norma de conversión del sector: 1 kWh ≈ 0,785 kg CO₂)
- Según el ahorro anual de electricidad (tomando el valor intermedio: 228.500 ÷ 0,8 = 285.600 kWh/año);
- Reducción anual de emisiones de CO₂ ≈ 28,56 × 0,785 ≈ 224,2 toneladas/año , contribuyendo a que JFE de Guangzhou cumpla los objetivos de reducción de emisiones de carbono en su planta.
IV. Evaluación multidimensional de los resultados de mejora tras la implementación de la transformación
1. Mejora del consumo energético y de la operación del proceso
El sistema de control inteligente de frecuencia variable, en modo flotante, ajusta automáticamente el caudal de aire siguiendo el nivel de oxígeno disuelto (DO) del tanque biológico (2–4 mg/L), resolviendo por completo el problema anterior de alternancia entre sobrealimentación y subalimentación en la aireación con sopladores Roots de frecuencia constante. En el filtro de arena, el lavado intermitente se realiza mediante la regulación de presión de los sopladores Roots en estado de inactividad, manteniendo así una presión estable en la línea principal del proceso biológico. La aireación es uniforme en todo el sistema, eliminando la necesidad de realizar diariamente tareas manuales y frecuentes de ajuste de válvulas. , se ha mejorado la estabilidad de los parámetros del efluente.
2. Optimización del entorno del taller
El ruido de operación del ventilador se redujo de 105/115 dB(A) a 78/83 dB(A); se demolió parte de la sala de insonorización existente, y el entorno laboral en la sala de máquinas cumple con la normativa nacional sobre ruido en salud ocupacional; además, no es necesario proporcionar equipos de protección personal antirruido en el lugar de trabajo.
Resultado de la instalación del nuevo equipo, estado de funcionamiento y condiciones de trabajo en el taller limpio
3. Reducción de la carga de gestión de operaciones y mantenimiento
Sin lubricante ni piezas de desgaste mecánico, el conjunto completo requiere un mantenimiento mínimo, salvo el reemplazo anual de los filtros; se han eliminado las inspecciones y reparaciones trimestrales por desmontaje, así como los planes de revisión mayor anual. La mano de obra necesaria para la operación y el mantenimiento de la estación de tratamiento de aguas residuales se ha reducido en más del 60%, y el riesgo de paradas no programadas prácticamente ha desaparecido.
4. Garantía de cumplimiento a largo plazo
Todas las bombas Roots existentes se han reasignado a reserva; ante el uso intermitente del gas, ya no se realizarán inversiones significativas en reparaciones mayores. En el futuro, las bombas Roots serán retiradas de forma gradual y natural; las tuberías y los sistemas de control automático conservarán interfaces previstas para ampliaciones, de modo que, en etapas posteriores, los nuevos equipos de flotación de aire puedan conectarse directamente. Eliminar por completo las reformas secundarias y las inversiones redundantes, alineándose con la política nacional de retirada de equipos antiguos de alto consumo energético. 。
V. Resumen del proyecto y valor de replicación en el sector
El proyecto de renovación de seis equipos de flotación por aire en la estación de tratamiento de aguas residuales de placas de acero JFE de Guangzhou se ha llevado a cabo gracias a cálculos precisos del estado operativo y a la selección y aplicación de múltiples alternativas, logrando así… Costos operativos totales promedio anual de 328.500 yuanes; reducción anual de emisiones de CO₂ superior a 220 toneladas. Los beneficios económicos directos y ambientales, sumados a que el diseño con reservas de tuberías resuelve de una sola vez los riesgos de futuras reformas derivados de la prohibición del uso de los sopladores Roots, convierten este proyecto en un caso emblemático de la transición del sistema de aireación de aguas residuales en la industria siderúrgica y metalúrgica, pasando de los tradicionales sopladores Roots a tecnologías de alta eficiencia basadas en la levitación por aire.
Este proyecto verifica: En entornos de aireación de aguas residuales con altas interferencias electromagnéticas y funcionamiento continuo durante 24 horas, los sopladores de suspensión aerodinámica ofrecen la mejor relación calidad‑precio a lo largo de todo el ciclo de vida en comparación con los sistemas de levitación magnética y los sopladores Roots. , puede servir como modelo de referencia estandarizado para la renovación energética de las plantas de tratamiento de aguas residuales de acerías similares en la región del sur de China, abarcando la selección de equipos, el cálculo de inversiones y la ejecución de obras.
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